夏至出启,正午的阳光如炙烤的炭火灼烧着大地,在河钢集团张宣科技产线液压系统旁,技术主管王立华紧盯着仪表盘上不断跳动的数据,额头上沁出细密的汗珠。全力寻找着设备液压系统泄漏、能耗居高不下的解决方案。
面对生产瓶颈,王立华迅速成立攻关小组。会议室内,大家围坐在图纸前激烈讨论,“咱们能不能把开式回路系统改成闭式回路系统?”点检站副站长刘玉峰突然提出新思路,“闭式系统能减少油液与空气接触,从根源上降低高温下液体黏度降低导致泄漏的风险。”经过反复论证和模拟实验,团队最终敲定改造方案——将设备调整装置的外循环液压马达升级为内循环液压马达,并同步优化油路油管布局。
改造过程并非一帆风顺。当拆除老旧管路时,锈蚀的接头与管道牢牢咬合,维修师傅们轮流上阵,用专用工具小心翼翼地拆卸;设计新管路走向时,技术人员在厂房里反复丈量,只为减少每一处不必要的弯折。经过连续5小时的奋战,新系统终于完成安装调试。
改造后的效果立竿见影,主控室内技术人员兴奋地说:“液压系统异常消耗报警解除!”设备巡检员也发现,以往经常要擦拭的油迹消失了,设备维护工作量明显减轻。
这次改造带来的效益令人振奋:连接泄漏点明显减少,创新的闭式回路系统每月减少油液损失340千克,年节约油液成本约8万元;泵、阀等备件更换频次减少,节省备件费用2万元。更重要的是,稳定的液压系统为生产连续性提供了有力保障,实现产品每吨降耗7元。
夕阳西下,焕然一新的液压系统仍在高速运行。王立华拍着新安装的液压管路笑道:“这就像给设备换了颗‘强心脏’!只要咱们敢啃硬骨头,小改造也能撬动大效益,降本增效的路就能越走越宽。”


