7月15日,在河钢集团张宣科技产线主控室,张宣科技自动化三级二档专家孙海晓坐在主控台前,目不转睛地盯着眼前的笔记本电脑,当看到一串数字准确地出现在烘烤器压力显示值模块上时,他紧皱的眉头瞬间舒展了。“烘烤器通讯搭建成功!”他指着程序界面上显示的数值自豪地说。
本次改造项目新增三台烘烤器,需要将新的烘烤器与原设备本体建立通讯,实现主控室远程监控,完成在线烘烤功能。但考虑设备性价比,新购置的三台烘烤器采用西门子PLC控制,而本体设备采用AB厂家的PLC,由于两种设备PLC通讯协议不同,增加了建立通讯的难度。
当下的困难只是片刻的阴霾,凭借努力和坚持定能拨云见日。孙海晓组织自动化系统技术骨干迅速投入到设备通讯搭建工作中。他们兵分三路,一路人马来到现场控制柜前,对照图纸对三个新增烘烤器进行网络连接,只见他们蹲在控制柜前,展开图纸,左手扶着图纸,右手拿着网线对应找到相应端口,将网线准确插入相应的端口,与以太网建立联系;第二路人马来到PLC控制室,他们将网关布置到现场PLC柜中,通过网线将网关与新增烘烤器和本体设备建立网络联系;第三路人马在主控室通过笔记本电脑对三个烘烤器的CPU的IP地址进行规划,通过网关配置软件配置网关,在本地PLC下载网关硬件程序,对传送数据进行解码,实现西门子通讯协议和AB通讯协议的转化。
“解码程序的编制是本项目自动化系统的一个难点。西门子厂家提供的网关编码是BADC型的,但按照该形式进行解码,本体PLC上的数据出现错误!询问厂家,也没有可参考借鉴的经验。”孙海晓介绍说。
没有经验,我们就摸着石头过河,逐个试验,一定能找到适合的编码形式。为此,孙海晓亲自上阵,带领自动化骨干们详细罗列ABCD排列组合的24种形式,逐一开展试验。输入编码、乱码、再输入编码、乱码……经过一次次尝试,他们终于找到DCBA这个正确的编码顺序,按此格式进行数据解码,解码数据正常,烘烤器和设备本体实现正常通讯,编程界面上的数值准确地反映现场烘烤器的各项参数。
“接下来,我们将制作操作界面及连锁界面,提高操作的稳定性,实现烘烤器各项参数的远程监控。”谈及下一步工作,孙海晓如数家珍地介绍道。(曹莹莹)


