冲刺年目标进入倒计时,决战决胜的号角响彻河钢集团张宣科技的每一个角落,张宣科技机电公司机械三工程部全体干部职工围绕困扰产线“难点、堵点”问题,对设备进行“手术”改造,提高设备适应性,全力推动产线高效运营,向着胜利冲刺。
12月8日9:00许,氢基竖炉检修现场火花飞溅,氢基竖炉排料阀的“微创手术”正在进行。
氢基竖炉作为绿色冶金的关键设备,排料阀持续在高温、高压下高频开启,磨损加剧致使设备维护成本升高,成为制约降成本的“绊脚石”。
破解这个难题,再攀决胜高峰。该工程部成立了以李育峰为带头人的攻坚团队,实施技术改造,降低设备运行成本。
“磨损主要集中在这一圈,严重的磨损会导致炉压波动。”检修现场,沿着李育峰指向看去,排料阀密封面的环形沟槽呈现在面前,上面间隔不同、深浅不一的腐蚀点就是“罪魁祸首”。
结合设备材质,怎样才能找到耐高温、抗氢蚀的材料,给排料阀增加一个保护层?攻坚团队展开激烈的讨论,集思广益后达成一个“延寿命、抗腐蚀,强密封”的技术方案。采用高耐磨性的钢圈加固密封圈外侧,延长密封圈的寿命;采用高镍基合金焊丝进行磨损带堆焊,提高抗氢蚀性能;采用赛可新焊接材料填充缝隙,提高密封效果。
改造现场,每一步都要求极致精确。职工祁征国戴着焊接面罩,对磨损带进行预处理:“焊道必须连续均匀,不能有气孔、夹渣。”只见他全神贯注,手中的焊枪喷出蓝色电弧,高镍合金焊丝在高温下熔融,一滴滴填进环形槽。堆焊完成经过自然冷却、手工打磨基础面后,职工张振东将乳膏状的赛可新材料仔细涂抹在阀座密封面上,然后将改造后的密封圈缓缓压入,形成完美的密封填充层。
技术改造完成后,李育峰抚摸着温热的排料阀体,胜利的喜悦溢于言表:“这次的‘微创技术’,从根本上解决了延长排料阀寿命难题,预计设备维护成本每年可实现降本40万元。”
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