巧动“小手术”!修旧利废实现“一举三得”
“三台天车三相火线运行的困扰终于解决啦!”近日,河钢集团张宣科技球团公司实施一烧360天车三相四线制改造“小手术”,解决了天车滑线电压较高,操作较危险,无地线运行存在天车操作人员人身安全隐患,对天车设备易造成损害等问题,实现了除隐患、降成本、创效益“一举三得”。
据悉,一烧360天车现在线使用台数三台,自设计安装至今一直是三相火线在线运行,未设计安装地线,在使用过程中,一旦发生电气干扰或静电影响问题,设备可能会受到严重损害,对天车安全平稳运行带来威胁。为了保障天车操作人员的人身安全、满足生产所需,球团公司召集技术人员反复探讨研究,全力推进技改技措。
为此,供料作业区全员集思广益,迅速敲定技改技措方案:一是“搭桥”,360三根三相线原设计安装在360大仓南墙根位置,基于空间有限,无法再并排安装一根地线,否则将会影响天车正常行走。为此,为不影响天车正常使用,满足后续天车安全运行,定出在360大仓北墙根位置单独跑一根地线,类似为天车滑线做一台“心脏搭桥术”,根治一烧360天车三相火线梗阻风险的“老毛病”;二是“缝合”,连接方式采取将地线和金属支架通过铜牌金属导体连接起来,使其电气接通导电,类似为此装置进行了一场精密的缝合手术。
改造后,滑线支架严格按照规定间距安装在轨道梁上,确保平整性和使用性。支架的角钢伸出尺寸一致,平行不歪斜,长方孔在一条线上。滑线的直线度与轨道中心高度和纵向允许误差小于±15mm,扭曲度小于15mm/10m,三台天车三相四线的“体检报告”全部合格,具备安全生产条件。
此次改造,有效减少了天车电气设备事故频次,降低了设备事故率,同时有效延长了天车电气设备的使用寿命,自改造至今节省材料备件费近7.6万元。在三台天车三相四线的保障护航下,有效确保了天车操作人员的人身安全,提高了天车作业人员安全系数,为球团公司安全生产提供有力保障。
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