联创攻关智启氮气节能新模式
7月8日晚7点,余晖下的厂房依旧热气蒸腾,河钢集团张宣科技产线冷剪旁,设备科主任工程师刘毅军边擦拭着浸透衣襟的汗水边穿梭于冷剪设备旁,看着氮气计量数据,眉头紧锁,若有所思。
“刘工,这阵您早来晚归,总是围着冷剪设备转,又在酝酿什么降本增效新想法,从离合片间隙优化到压辊装置创新,这台2米见方的设备经过6、7项优化攻关,可谓武装到了牙齿……”冷剪设备操作工打趣道。
“设备的工作效率、工作质量要以降本增效为落脚点……”刘毅军指着近期冷剪离合器冷却用氮气居高不下的消耗报表,一语点明关键,多天来反复实地研究考察构想的攻关方案此刻又浮现在脑海。
降耗攻关刻不容缓,说干就干,8时许,刘毅军召集设备、生产骨干围聚冷剪旁,对他提出的更换离合器材质、增加氮气自动吹扫连锁的联创改造设想进行“头脑风暴”。通过实地测量,攻关组发现,在近期满负荷、高强度生产中,持续吹扫离合器摩擦片进行降温是氮气消耗居高不下的主因,提升离合器耐温上限,建立更加节能的吹扫方案,正是解决当下问题的关键所在。
10时30分,攻关团队抢抓夜间检修时间,灯火通明的厂房内,设备拆解、摩擦片换新吊装……大家分工明确各项工作齐头并进,经过2小时连续作战,由胶木材质改为铜基粉末冶金材质的全新离合器摩擦片正式上线,久久驻足在测温仪器旁的刘毅军,看着摩擦片耐温上限由90摄氏度极限提升至300摄氏度的数据报表,露出了浅浅的微笑,上扬的眼角褶皱里储满了汗水。
为实现氮气吹扫的精控,刘毅军与团队成员为新材质摩擦片增设温度检测仪,同步建立温度与吹扫自动匹配连锁程序,通过“智慧大脑”动态测算,实现检测温度大于等于260度开启自动吹扫降温的精准控制。
凌晨1点,丝丝凉风渐渐漫入热浪蒸腾的产线,看着改造后的设备运行稳定,团队成员们额角的汗珠渐渐被风拂散,疲惫的脸上漾开欣慰的笑意,连带着夏夜的燥热都化作了成功后的沁爽。据测算,此次改造设备降温用气量减少700m³/h,月消耗环比降低23.2m³/t。



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