解冻库“零故障”决战年目标
进入十月份,河钢集团张宣科技机电公司机械一工程部全面打响冬季设备维护攻坚战。
10月17日,原料解冻库检修现场,起吊热风管道的钢丝绳紧绷,焊花飞溅,该工程部检修人员既各司其职又协同作战,全力清除循环风机异响障碍。
二十年的资深“设备医生”综合六组组长王威第一个钻进狭窄的风机房。在轰鸣声中,他将一把长柄螺丝刀的金属尖抵在轴承座上,侧头将耳朵贴在木柄上,凝神、屏息、闭眼、静听,如一位在为重症病人听诊的医学专家。
十几秒后,他睁开眼,语气确定:“内部有规律的‘咯噔’声,间隔稳定。一定是主轴轴承的滚珠和轨道出现了疲劳剥落。”
病灶判断出来,一场高精尖“手术”迅速进行,大家卸下沉重的叶轮,拆开轴承座后磨损的旧轴承露出真容,到了安装新轴承阶段,真正的挑战才刚刚开始。
设备安装规程要求必须以“丝”为单位,达到0.01毫米的精度。 王威先用汽油将轴颈和新轴承的内孔反复清洗至一尘不染,用指尖拂过轴承的表面,感受镜面般的顺滑。接着,开始加热新轴承,温度控制在90到100摄氏度之间,利用热胀冷缩的原理进行安装。
最关键的时刻到了!加热到恰到好处的轴承被迅速取出,王威和徒弟两人四目,眼神交汇,默契点头。他手持铜棒、对准位置,徒弟则用一把小铜锤敲击铜棒。“铛…铛…铛…”清脆、短促、富有节奏的轻响间轴承向下滑落。
因为每一次敲击的力度和落点,都经过王威精准地计算与感知,因此,当轴承“坐”到预定位置时他果断喊道,“停!”随后,他拿出千分尺进行测量,数据显示,安装间隙完全符合设计标准的最优值。
王威长舒一口气,脸上终于露出一丝微笑:“好了,设备‘满血复活’,这大家伙又能扛一个冬天了。”
本次检修完成二十余项设备的检修,更换热风管道管托支架5个,修复管道膨胀节5处,设备轴承检查加油润滑5台套,更换天然气切断阀2个,彻底消除设备隐患风险,以设备零故障为保障生产、实现年目标注入滚烫动能。



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