精益改善 | 江苏大明卷磨设备改善,实现生产连续稳定向好
来源:大明八点半
作者:杨木军
时间:2022-08-31
导读:不断降低设备故障率,合理控制维修费用,是江苏大明设备部课题公关组的重要责任。今年上半年,课题公关组经过努力,彻底改进了卷磨设备系统,有效确保了设备运行的稳定性和连续性。
不断降低设备故障率,合理控制维修费用,是江苏大明设备部课题公关组的重要责任。今年上半年,课题公关组经过努力,彻底改进了卷磨设备系统,有效确保了设备运行的稳定性和连续性。
课题公关小组成员
设备部相关人员在问题解析、现场工艺、图纸设计、改善实践上各有所长,课题经验丰富。他们积极查找设备故障真因,认为模块连接部件松动,导致设备异常报警增多。但由于受外界乳化液油污过多,模块外壳及连接件腐蚀严重,致使故障难以处理。
另外通过鱼骨图分析和人机料法环五方面的深入研究,攻关小组将乳化液雾化严重、模块两侧插槽接触不良和模块外壳腐蚀严重,判定为故障的重要原因。同时小组决定改善模块运行环境,并更换通用模块运算。
在实施过程中,小组成员有效避免乳化液磨削灰的腐蚀,提高模块使用稳定性及寿命,选用新型模块,配合CUP通讯等手段解决通讯及模块腐蚀老化问题。另外增加继电器板,增强输出载荷量,以降低输出模块因大电流而造成的损坏。
经现场反馈更换模块后,异常情况没有再发生。在反复分析和精度反馈与运算后,此次改善也使加工精度再提高到2‰,降低了加工误差,减少砂带消耗与二次下单补料情况,极大满足了后道工序的加工要求。
此次改善,不仅减少了设备故障停机率,省去了维修人力和备件成本,且保障设备开机时长,提高了加工米数控制的精准度,保障了卷材成材率和加工质量。
后续,设备部门将继续通过降库存减库存、统一备件类型标准、降低故障率等措施,助力持续生产的稳定和增效。
责任编辑:李思远
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