“两优一降”打好降本增效“组合拳”
“本月角钢成材率环比提高0.396%,原料成本吨钢挖潜4元,月增效16万元。”河钢集团张宣科技金属材料公司型材产线成本攻关会上传来喜讯。
九月份,该作业区积极构建集约高效、低成本生产组织模式,聚焦“成材率”这一关键指标积极开展靶向攻关,不断探索降本增效新路径,推动产线效率效益再提升。
“目前坯料的定尺和定重与角钢的品种规格还不是最优匹配,导致部分规格短尺增加。”“导卫孔型精度是否能进一步优化,缩小正负差,成材率也有提升空间”“端部弯曲那?是否可以缩小长度,降低切损。”……,成材率攻关会上,各系统主管,从设备、生产、技术等对口业务范围,对影响成材率提升的因素各抒己见,作业长步伟涛组织大家对全流程关键要素进行一一论证和研讨,最终决定从优化导卫孔型、批料定重和端部弯曲度三个最关键要因尝试开展攻关。
“再困难的问题也有解决办法,成材率这块‘硬骨头’咱们啃定了!”有了攻关方向,步伟涛与团队成员围绕三个关键要因扎根现场开展产线写实,根据不同品种、规格角钢生产实际进行全方位数据采集,在产线与会议室之间往返穿梭,一次次的分析,一次次的辩证,会议室内黑板上的攻关数据反复更迭,每个团队成员都在为了交出一份完美的方案而努力。终于,在无数次的写实、论证和尝试之后,他们最终敲定了“两优一降”的攻关方案,针对轧制20#、18#大规格角钢时,使用280×165优化后的定尺定重钢坯、进一步降低尾尺切损和短尺数量;根据国标正负差下线,对导卫控制进行优化,同步降低压下量,实现高精尺寸控制;为校直导卫入口增设滑动导卫,提升尾部料型控制,减少端部弯曲度长度,有效降低尾部切损。
通过步伟涛和团队不懈的努力,九月份,该产线成材率达到94.54%,创出历史最好水平。“我们将持续深耕集约高效、低成本身生产,挖掘推动降本增效的更多关键环节,找准要因,持续打好攻关组合拳。”步伟涛目光里闪烁着光芒,胸有成竹的说。
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