张宣科技物流公司:自制拆解“神器”破解内燃机车检修难题
盛夏过后,河钢集团张宣科技物流公司681#内燃机车的金属外壳在酷热的阳光炙烤下依旧泛着热光。该公司机务作业区技术人员汪文军蹲在机车燃油泵旁,手里握着一块满是油污的联轴器,身旁的组员聂锋正将自制拆解工具的顶针对准电机轴中心,年轻职工陈雷则握紧机械顶镐手柄缓缓发力——“咔嗒”一声脆响,原本卡得死死的联轴器应声脱落,三人脸上瞬间绽开笑容。汪文军擦了擦手上的油污,拿起工具掂了掂:“以前拆这部件最少一小时,现在20分钟搞定,这‘小发明’真是解了燃眉之急!”
时间回到年初检修时,陈雷第一次独立拆联轴器就碰了壁:3厘米厚的联轴器卡在电机轴上,传统丝杠顶得变形都没拆下来,最后还是汪文军赶来帮忙,折腾半小时才勉强取下。“联轴器和前端盖间隙不到1厘米,丝杠根本没发力空间,硬拆还容易坏法兰。”汪文军看着作业记录里“多次因拆卸延误临修”的标注,心里暗暗打定主意:一定要做个趁手的工具。
“20毫米厚的钢板当顶板,40毫米角钢做侧梁,顶镐当动力源肯定行!”检修间里,汪文军铺开设计草图,上面密密麻麻标着尺寸,聂锋和陈雷凑在一旁出主意。最初想改良丝杠,测试后顶力还是不够;直到看到车间里的机械顶镐,汪文军突然有了灵感。三人每天下班就扎在检修间,画图、切割、焊接,光为了让工具适配不同直径的法兰,就反复调试长孔位置5次。工具制成那天,他们第一时间在机车上试验,当联轴器顺利脱落时,陈雷兴奋地拍了下手:“熬了一个月,值了!”
“先把10毫米螺栓旋进法兰螺孔,再套上工具顶板,顶针必须对准轴中心!”这天检修时,陈雷正给683#司机演示操作,手里的动作一丝不苟。他记得刚用工具时,师傅汪文军总在旁边叮嘱:“顶镐发力要稳,框架晃了容易伤电机轴。”如今,陈雷早已熟练掌握技巧,拆联轴器的速度比当初快了三倍。汪文军翻着检修记录,上面清晰写着:工具投入使用后,联轴器100%顺利拆卸,没再出现过法兰损坏的情况。
如今,这款自制拆解工具已成为内燃机车检修的“明星装备”,自投入使用至今,不仅使检修效率提升50%,还累计创效5500元,更成了团队里“小发明解决大问题”的鲜活例子。()



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