河钢集团张宣科技:“设备优化”推动产线效率“持续跃升”
“冷床设备提速优化后,特钢棒材每小时过钢支数增加2支,机时产量提高5吨,作业效率取得新突破。”河钢集团张宣科技金属材料公司三棒作业区冷床旁,设备副作业长牛建军一边看着提速后的冷床齿条上下、交替向前快速移动,一边兴致勃勃地说道。
四季度以来,金属材料公司聚焦集约高效生产,以技术创新、设备升级为抓手,由作业长牵头挂帅,设备、技术主管联动协同合力攻坚,快速打通集约高效生产关键环节,全面释放现有装备潜能,推动产线效率持续跃升。
在一次换品种检修中,设备主管牛建军敏锐的发现,现有冷床传送效率要比特钢棒材生产速度“慢一拍”,常常出现轧制区域生产完毕后,冷床上还有一层倍尺特钢棒材未输送完毕,导致剪切、输送、打包整体收集区域节奏较慢,加热炉时常出现压钢现象。“冷床提速?让前线生产与后线高效收集进行最优匹配......”,他的想法很快得到了作业区领导、生产骨干的一致认可。
设备攻关小组快速成立,冷床旁,牛建军与团队成员认真地对齿条托起轧件水平移动的步距、齿条至冷床固定梁位置动作等每一个单独步进用时进行测算,结合现有冷床变频调速三相异步电动机功率最大峰值,计算出可提升转速给定20.8%的方案,实现电机转速由650 rpm提升至850rpm。
电机转速的调整为冷床注入了更强的动力,合理分配各环节动作速比成为冷床均匀配速的关键,为了不让提速后的齿条上升、下降越“界”,牛建军带领攻关小组骨干“钻入”冷床底部,透过强光手电,对齿条运行轨迹进行实地查看,结合电气传动控制原理,对冷床减速的起始位、停止位信号控制进行合理配速和调节优化,最终实现单一齿条上升、前移、下降连贯动作用时由2.6秒降低至1.8秒,每一个步进时间有效缩减了0.8秒。
“积少成多,聚沙成塔,62根冷床齿条同步增速,冷床“单摇”模式下用时有效缩短50秒,“连摇”模式下从冷床到排钢链时间足足缩减了96秒,产线效率得到了持续跃升。”谈及攻关成效,牛建军自豪的说道。
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