沉砂嘴“小改造” 根除“大难题”
10月20日,河钢集团张宣科技球团生产现场,当班职工围在缓缓运行的皮带旁,脸上洋溢着久违的笑容——脱水皮带上的石膏结晶均匀、与滤布分离彻底,困扰多日的石膏脱水难题终于得到解决。“没想到一个沉砂嘴的改造,就把这‘老大难’问题彻底根除了!”职工们的赞叹声中,产线作业区书记李晓亮的身影格外清晰。
一段时间以来,2#球团回转窑脱水皮带上的石膏成型困难、含水率居高不下,不仅导致拉运作业受阻,更对后续工艺系统的稳定运行造成连锁影响。“必须从根本上找到症结!”
李晓亮带领技术团队从石膏脱水性状入手,沿脱水皮带逆向追溯:逐一核查系统运行参数、监测脱硫泵体压力曲线、检查相关管路流通状态……经过连续多日的细致排查,他敏锐意识到——问题可能出在旋流器的关键部件沉砂嘴或溢流嘴上。“旋流器的沉砂嘴和溢流嘴是控制浆液分离效率的核心部件,若因磨损导致孔径变化,会直接破坏固液分离平衡,造成石膏含水率升高。”凭借二十余年的设备运维经验,李晓亮精准判断:沉砂嘴或溢流嘴的磨损,正是导致石膏脱水效果下降的“元凶”。
技术团队立即对旋流器沉砂嘴、溢流嘴进行拆卸测绘,结果显示:原沉砂嘴孔径已磨损至25mm,而当前石膏结晶颗粒较小,过大的孔径导致分离效率下降,浆液中细颗粒石膏无法有效分离,最终造成脱水困难。针对这一问题,李晓亮团队迅速制定改造方案:将原25mm内径的沉砂嘴更换为适配当前石膏结晶状态的15mm内径沉砂嘴。系统重启运行后,脱水皮带上的石膏结晶均匀、含水率显著降低,成型效果达到最优状态,在场职工无不拍手称快。
此次改造的成功,不仅解决了眼前的生产难题,更推动了设备管理的优化升级。李晓亮结合设备磨损规律,进一步提出将沉砂嘴标准配件尺寸统一调整为15mm的技改方案——此举不仅适配当前石膏结晶特性,延长了备件使用寿命,更降低了因频繁更换带来的停机损失,为产线长周期稳定运行提供了坚实保障。



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