“旧泵巧装”将质效提升在产线
“烧结空压机站节能改造完成后,预计月可减少电量消耗3.6万kWh,节约生产成本2.3万元。” 2月7日,在河钢集团张宣科技设备能源部早调会上,热电作业区作业长刁呈振兴奋地与大家分享着新一年收获的喜人成果。
围绕“2025质量年”工作提升目标,该单位锚定高效特钢、专业特钢定位,聚焦产线,加强资源协同,以效益为中心,严格全生命周期管理,刚性执行全面预算指标,狠抓全工序效率提升,进一步挖掘降本空间。
一直以来,烧结空压机站为公司关键产线提供生产用压缩空气,主要设备为四台离心空压机及配套干燥器,两台电机功率为132kW的循环水泵为空压机设备提供冷却用水。
“根据目前生产模式变化和季节特点,从节能降耗角度出发,我们可以尝试调整原冷却水量从1100m³/h降至550m³/h。”此前,刁呈振带领技术骨干几次深入到烧结空压机站生产现场,通过仔细分析研究生产运行数据,发现设备冷却系统存在降本空间。用水量需求的减少,让刁呈振萌发了想要利用厂房内原停产区域设备水泵基础,新增小功率水泵,从而达到节电效果的念头。
“凡是涉及产线质效提升等项目改造所需设备、材料必须先通过ERP管理平台查看有无利旧,再决定是否提报外采计划。”刁呈振将年初部内提出的提质降费理念铭记于心,在与相关人员的共同研究下,终于找到与产线相匹配的功率为75kW的闲置水泵设备。拆除原设备水泵及相关管道、改造基础、在管道上带压开孔并安装新的闸阀和软连接、制作并安装新泵底座以及更改电脑监控画面名称和联锁条件……经过20余天的日夜奋战,圆满完成烧结空压机站节能改造,水泵运行功率由132kW降至75kW,运行电流下降100A,挖潜降耗效果显著。
而这一利旧改造的成功实现也成为了设备能源部持续提升工作质量、降低生产成本的催化剂。今年以来,该单位刚性执行全面预算管理,以全生命周期平台信息化、智能化为载体,按照设备使用周期,自动生成物料采购计划,结合设备使用情况及库存,合理提报物料计划,降低物料新采费用。一月份,通过大力组织利旧停产区域物料、开展“自主维修、以修代换”、推进关键设备备件国产化替代等,实现公司吨钢设备归口费用完成44.04元,较目标降低57.96元。
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