自主改造 让“废水”变“活水”
“溢流水的回收再利用,实现单日可节约工业水200吨,月度可降低外购新水成本近3万元。”3月5日,在河钢集团张宣科技设备能源部早调会上,热电作业区作业长刁呈振欣喜地将这一好消息汇报给大家。
今年以来,设备能源部瞄准质量提升目标,聚焦产线,精准排查能源消耗异常点,通过技术改造、优化升级、岗位创新等手段,进一步挖掘能源降耗潜力,最大程度节约生产成本。
5#6#干熄焦发电组承担着公司重要产线的发电供给任务,发电机组采用射水抽气装置建立凝汽器真空和抽取不凝气体,为保证抽气效果,射水箱需通过溢流来保证水温不超过26℃,进一步保障生产系统安全稳定运行。
“怎样才能把溢流的水资源进行回收再利用,节约公司生产用能成本呢?”年后,细心的刁呈振在一次设备专业点检中发现了这一现象,进而转化为攻关目标。他立即召集技术骨干组成攻关团队制定改造方案,立足设备现阶段运行情况,一个个措施、方法在现场快速生成。
“在射水箱旁制作收水箱,将溢流水通过新增管道引流到收水箱内,同时利旧管道泵,将回收水通过泵出口管道,输送回循环水池,这样就可以将循环水利用起来。”现场,大家集智攻关绘起了“作战图”,通过反复测量确认、思路整合,最终方案浮出水面。“这个焊接点的角度很关键,关乎水箱的密封性,咱们必须做到精准操作。”刁呈振一边完善着改造图纸一边向大家叮嘱道
制作溢流水箱、加装管道泵、连接进出水管道……经过八天的紧张作业,在攻关团队的齐心协力下,管道铺设到位,泵设备顺利完成安装调试,发电机射水箱溢流水成功输送回循环水池,实现了溢流水的回收再利用。
“这样算下来,每年预计能实现节约成本近40万元。废水变活水,我们要让每一滴水消耗在产线利用在产线。”算着手中的能源成本账,刁呈振对下一步的降本工作充满了信心。
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