赵永峰:奔走在生产现场的“粮草官”
作为作业区管理者,张宣科技能源公司赵永峰一直信奉“答案就在现场”。制定项目计划时,他到现场去;需要找出问题、解决问题时,他到现场去;没有头绪时,他还是到现场去。日复一日,年复一年,无论四季与白昼,你总能看到他穿梭往返在通廊里的背影。而作为焦炭外销保供的“粮草官”,唯有他自己最清楚:一路上,他在生产现场流下了多少汗水,是生产现场激发了他解决问题的能力,更是生产现场促进了他个人价值的提升。
追根溯源,解决职工的实际问题
“赵主任,这下可彻底省事了,以前我们每两个小时就要清理一次,一个班下来,就要清理近1吨的焦粉。劳动强度实在大,现在彻底不用清了,帮我们解决了大问题。”运焦作业二区倪建民在J302皮带旁,看到了正在现场的赵永峰,对他赞不绝口。
“清扫焦4地沟北侧洒落的焦炭。”运焦作业一区王鹏在运焦作业区工作群里说道。
“走,去现场看看。”赵永峰又是第一时间做出了反应。
“从哪里洒落的焦炭?为什么会洒落?”,他带着疑问,从1#焦台到刮板机,从刮板机到地沟,从机头到机尾,他按照工艺流程从头捋了一遍,一个托辊、一台托辊架挨个检查,一条340余米的皮带,300多个托辊架、900多个托辊,他不厌其烦、逐一分析排查,最终找出了原因,优化了皮带除尘挡板,彻底解决了一区职工清扫焦炭的问题。
“赵主任干啥事都不啰嗦,我们职工反映的问题都能够及时得到解决!”提起赵永峰,运焦作业区的职工都是这样评价的。赵永峰也是这样做的,他说:“要干,就要对得起职工的期盼!”一直以来,他主张从源头解决问题,追根溯源、斩草除根,让职工一劳永逸。
靶向施策,提高设备的运行效率
“办法总比困难多,岗位就是咱们的攻坚阵地!”“要对设备实施‘健康管理’,力保输焦线稳定畅通!”这是赵永峰在生产例会上经常强调的两句话。自焦炭外销项目改造以来,该作业区以满足客户需求、提高客户满意度为目标,强化设备隐患治理,推行标准化作业,按下保供增效的“加速器”,有效降低设备故障率停机时间,确保供焦“生命线”稳定畅通,运行高效。
为了提高筛分质量,提升客户的满意度,他带领技术骨干成立攻关小组,以“提高焦炭筛分效率”为课题,从影响焦炭筛分效率的因素入手,逐一分析,以制约筛分效率的薄弱点为攻克点、提升点,不断钻研。他白天守在现场观测焦炭在筛面上的运行轨迹,晚上回家“咀”图纸、“嚼”资料。他说:“问题没有解决时,心里总是个事儿,吃饭时思考,睡觉前琢磨。”经过一段时间的摸索求证,他建议在入筛前溜槽内部增设挡料装置,就在大家疑惑为什么“提高筛分效率”不是改筛子而是改溜槽的时候,他开玩笑说:“咱这是三十六计之第十七计之抛砖引玉!”
“赵主任,这‘砖’抛的好啊!一箭三雕!”,岗位工见到他时,对他竖起了大拇指。原来,经过一段时间的运行,此改造不仅提高了筛分效率,而且筛面的利用率也由之前的82%提高到了94%,还有就是此挡料装置起到了焦炭的缓冲的作用,延长了筛条的使用寿命。
“设备安全、高效运行,我就放心了。”朴素的话语道出了赵永峰对设备的情结,对生产的责任。去年一年,他多次带领大家对输焦系统进行改造、优化,累计创效462万余元。
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