巧用工业“凉水” 做好锻件“降温”
随着三伏天的到来,河钢集团张宣科技特材研制公司提早谋划,克服锻压现场高温对锻件热处理的不利因素,通过自制板式换热器、水雾喷淋装置,用好用活管道工业“凉水”给锻件进行“降温”,在缩短冷却时长的同时,进一步将产品组织性能提升至AS6级别以上。
“通过改造后的板式换热器散热,咱们淬火池水温直接从60℃降到29℃以下,完全满足锻件退火工艺要求。”7月11日,该公司设备环保部部长孙立平说。
日前,有技术人员反映,淬火池水温降温速度过慢,而工艺要求水温必须在30℃以下,否则将严重影响锻件超细化处理的效率和效果。“锻压作业区现场夏季平均温度在40℃左右,单纯靠空气冷却肯定不行,能不能利用工业水管道的‘凉’度来给淬火池的水降温呢?”经过仔细思考,孙立平提出了自己的想法。
说干就干。孙立平立刻带领团队对旧炉区废弃的板式换热器进行改造。他们沿着工业水管道铺设了70米长的管路,并增设自吸泵、循环泵、过滤器等,仅用两天时间,一套改装后的板式换热器便再次“上岗”,并投入使用。结果显示,这台经过改造的利旧设备,不仅晾水循环速度和效果堪比新设备,而且还直接节约了19万元的备件费。
与此同时,持续出现的高温天气和锻压作业区现场加热炉散发的热量,直接将锻压区空气的温度拉升到40℃左右,让锻板风冷工艺的实行也面临着不小的挑战。
“现场气温直接影响风冷时长和锻件的退火组织性能,而增加风机使用的效果却并不理想。这该怎么办?”该作业区技术员李伟说,为进一步提升模具钢产品质量稳定性和生产效率,他和工友一道对此展开了攻关。最终,他们自行制作了水雾喷淋装置,通过严格把控工艺关键控制点,采取水空交替的冷却方式,成功地使锻件在15分钟内即可达到冷却工艺控制温度,在有效减少锻后二次碳化物的延晶析出的同时,还达到了提升组织均匀性目的。
“水雾喷淋系统的使用,让锻板冷却时间较风冷工艺缩短25分钟,大大解决了夏季锻件冷却速度慢、无法满足抑制碳化物析出条件,从而加剧网状形成的风冷工艺弊端,对提升模具钢产品质量稳定性发挥了重要作用,也为夏季生产任务的完成,筑牢了基础。”
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